安慶石化腈綸部優化定型機出口密封水流程項目自4月份實施以來,經過3個月運行收效明顯,既有效降低了定型出口密封卡故障頻率,提高紡絲線生產平穩性,又降低B級水消耗,節約了成本,同時通過降低污水排放量,為安慶石化“碧水藍天”添磚加瓦,取得了明顯的社會效益。
腈綸部以往紡絲裝置定型機出口采用葉片式密封,為了保持定型機內壓力及防止熱水、蒸汽和絲束從密封出噴出,在出口密封裝置通入來自暖水罐、溫度為80攝氏度的密封水。但在該工藝條件下運行,由于密封水水質狀況不佳,雜質較多,易造成定型出口密封葉片卡死,絲束在定型出口拉斷,影響紡絲線的平穩生產。同時為了防止絲束在高溫下被額外牽伸而抵消定型效果,在定型出口急冷工序,通過30攝氏度B級脫鹽水量來控制溫度,導致B級脫鹽水量消耗較高。
3月份,腈綸部將優化定型機出口密封水流程納入專業組黨支部“黨員攻關”項目,由工藝、設備技術員和高級技師組成黨員攻關組開展技術攻關,經過周密籌劃,項目于4月份實施。此次改造將定型出口來自暖水罐的密封水改用B級脫鹽水,在來自暖水罐出口密封管線上增加一個閘閥,同時將B級水從急冷槽底部進入的管線重新接入出口密封管線,另將急冷槽底部B級水入口法蘭用盲板封死。
從項目投用3個月運行效果來看,即改善了定型密封水水質,又降低了定型出口密封溫度,進而大大降低了B級脫鹽水消耗量。據測算,此項目可降低B級脫鹽水消耗3噸∕噸纖維,同時相應降低裝置外排污水,按今年纖維年產量40000噸計算,可節約成本184.2萬元。