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  • 大平均功率螺旋線行波管的研制

    發布時間:2016-03-01 點擊:

    為滿足整機已定型機的需要而研制的X 波段大工作比螺旋線功率行波管。該管采用無截獲柵控電子槍、帶相速跳變的慢波系統、PPM 聚焦系統、兩級降壓收集極和強迫風冷。該管電子槍、慢波系統、收集極和磁聚焦系統的設計采用了CAD 技術,在高頻段與收集極間使用了再聚焦減少電子返轉技術,加上整管良好的散熱與可靠的包裝結構、嚴格的裝配工藝,較終保證了行波管有很高的效率,很大的平均功率、很好的過激勵特性及能在機載的嚴酷環境條件下可靠工作。

    1. 引言

      2006 年,在完成4kW、3%螺旋線行波管(以下簡稱A 管)的研制任務后,我們開始研制4kW、6%的螺旋線行波管。由于整機已定型,因此所有指標及外形、安裝尺寸必須與整機上的行波管相同。

      根據用戶給定的指標和外形尺寸,該管應為螺旋線行波管。對螺旋線行波管而言,五百兆帶寬不算寬,34dB 的增益也不高,關鍵是6%的工作比,兩級降壓收集極以及大于30%的總效率。這三項指標也正是該項目的難點所在。2003 年,在限定的尺寸內,我們做出輸出功率4kW、工作比3%、一級降壓收集極、總效率大于25%的行波管。2005 年,我們研制出兩級降壓收集極。這些都為4kW、6%的螺旋線行波管研制打下了良好的基礎。

    2. 技術指標

      X 波段,帶寬0.5GHz;脈沖輸出功率4kW,工作比6%;兩級降壓收集極,總效率大于30%;SMA 同軸輸入, FBP-100L 法蘭輸出。

    3. 研制方案

      由于無樣管,我們只能針對該管的特點、進度要求、工藝的繼承性及我廠當時的情況,在A管的基礎上,改善螺旋線散熱結構。設計時要求行波管必須具有高可靠的電子槍,能耐低氣壓及能耗散高功率的高可靠兩級降壓收集極,具有高電子互作用效率的螺旋線慢波電路,正確的PPM 聚焦系統以及高可靠的結構設計。

    3.1 總體設計

    3.1.1 電壓、導流系數及電子效率

      對于替代管,電壓、電流都是確定的。

      根據用戶用戶技術指標,選同步電壓Uo=12kV,陰極電流 Ikp=1.65A,這時導流系數

      Pμ=1.25μP;若輸出功率Pout =4kW ,則電子互作用效率 ηe=0.20。

    3.1.2 電子注流通率、收集極降壓及總效率

      由常規計算及經驗估算得出:

      若Uo=12kV,Uc1=8kV,Uc2=4kV,Ib =24mA,Ic1=50mA,Ic2 =25m,Pout =4kW,則總效率η=0.304。

    3.2 電子槍設計

    3.2.1 電子槍參數

      電壓12kV,電流 1.65 A,導流系數 Pu=1.25μP,注半徑 b=0.6 mm

    3.2.2 CAD計算

      A 管電子槍總體指標滿足該管的要求。我們通過烏克蘭軟件包里的optic程序對A 管電子槍加新的磁路結構進行計算調整,計算得到的電子槍參數如下:

      電壓12 kV,柵極電壓180 V,電 流 1.665 A,導流系數 Pu =1.26μp,注半徑 b =0.59 mm,射程Zm =16 mm。帶磁場的電子槍計算結果見圖1:

    3.2.3 電子槍的結構及可靠性設計

      考慮該管為機載管,試驗條件比較苛刻,沖擊強度、掃頻振動等要求遠高于一般行波管的試驗條件,所以,我們把電子槍結構強度、可靠性放在第一位。電子槍內的支撐件、熱屏蔽件均采用釬焊或激光焊,確保電子槍各個零部件結構的可靠性。

      電子槍打火是A 管比較突出的問題。我們做了以下改進:

      1. 提高電子槍內零件的光潔度;

      2. 改進連接件形狀,盡量減少尖角,同時在局部作遮擋;

      3. 改進槍殼,去除靠近聚束極的一個封接環,槍殼直徑略放大;

      4. 槍殼焊接由銀焊改為銅銀焊,解決銀蒸發問題;

      5. 在槍內裝消氣劑。

    3.3 慢波線的設計與振蕩的抑制

    3.3.1 慢波線和夾持桿的選取

      慢波線的設計經過了兩個階段。第一個方案,慢波線采用了薄螺旋帶,夾持桿為矩形氧化鈹桿,b/a較大,考慮到該管頻帶較窄,故未采用相速漸變技術。2007 年初,我們做出了性能指標全部達標的行波管。但是,4 只行波管在6%工作比工作50 小時左右時,全部燒毀。我們及時對燒毀的管子進行了解剖分析。從解剖管看,均是輸出螺旋線燒斷,且有夾持桿熔化現象。

      經討論,我們認為:

      1) 管子工作時,管內溫度很高。當螺旋線支撐材料溫度超過500℃時, 氧化鈹瓷導熱率隨溫度升高急劇下降,而此時氮化硼的導熱率明顯優于氧化鈹瓷。

      2) 受裝配方法影響,薄螺旋帶變形;薄螺旋帶功率容量不夠。

      3) b/a 較大,影響了電子流通率;

      4) 電子效率偏低。

      針對存在的問題,我們修改了設計方案:

      1) 加寬加厚螺旋帶,加大螺旋線功率容量;

      2) 夾持桿由矩形氧化鈹桿改為矩形氮化硼桿,確保導熱途徑暢通;

      3) 加大輸出螺旋線內徑,改善動態流通;

      4) 采用相速漸變技術,提高電子效率。

    3.3.2 慢波線的設計

      我們現在使用的計算程序在電子槍計算時較準,但在高頻計算時偏差太大。而相速漸變離開計算機幾乎不可能實現,在國內外所有文章中都不會出現跳變的具體數據。在哪兒跳?跳多少?

      在無任何其他新程序時,我們采用了計算和裝管相結合的方法,不斷總結經驗,不斷修正程序,在一年多的時間內,我們進行了上千次的計算,數十次裝管,較終將電子效率由18% 提高到23% ,圖3為相速漸變示意圖。

    3.3.3 衰減與切斷

      該管采用一次切斷。為了獲得高效率,輸入段增益低一點,輸出段增益盡量高一點。輸出段采用相速跳變后,起振條件改變了,輸出衰減器比原先縮短15mm。切斷兩邊設置的碳膜衰減器,實現了良好的阻抗匹配。

    3.4 輸能裝置的設計

    3.4.1 輸出窗

      考慮到同軸與波導轉換處既要電接觸可靠,又要保證氣密,我們將波導接入了真空。這就帶來兩個問題,一是要加一個盒形窗,二是盒形窗有一定的高度,會占用管子下部的風道。

      早期盒形窗與波導用氬弧焊連接(圖6)。后改為盒形窗與波導直接硬焊(圖7)。這種結構更可靠,同時可以為風道增加4.3mm 高度。 


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